一條加氣塊設(shè)備除了要有的加氣混凝土工藝流程外,更是需要做好管理工作,做好人員的安排工作,很大程度的滿足生產(chǎn)工藝技術(shù)的要求,滿足設(shè)備工藝運行的要求,就達(dá)到了生產(chǎn)質(zhì)量與生產(chǎn)成本的結(jié)合。合理的人員安排可以有效的節(jié)約勞動力、提高生產(chǎn)效率,進(jìn)一步積極調(diào)動員工的積極性,從而達(dá)到用較少的成本生產(chǎn)出更多產(chǎn)品的目的。
其次,做好加氣塊設(shè)備的日常保養(yǎng)工作才能延長設(shè)備的使用壽命。 無論加氣塊設(shè)備的質(zhì)量有多好,如果不注重日常保養(yǎng)的話同樣會出現(xiàn)這樣那樣的故障,只有日常保養(yǎng)到位才能讓設(shè)備運行成本更低,讓設(shè)備為我們創(chuàng)造出更多的價值,進(jìn)而達(dá)到節(jié)約整個加氣塊設(shè)備生產(chǎn)成本的作用。比如說及時更換設(shè)備上的易損部件,關(guān)鍵部位定期更換潤滑油,做到合理用電、合理的開關(guān)電 器,可以規(guī)律化運行的電器須規(guī)律化運行,能不長開的電器不長開等等這些保養(yǎng)方法都可以有效的減少故障,省能源消耗費用,提高了設(shè)備運行效率, 實在是益處眾多。
蒸壓釜改造原因:(1)蒸壓加氣混凝土砌塊坯體切割后坯體上下兩面沒有去皮,在坯體豎切割過程中,為了不讓坯體受損傷,要留一部分邊角料,由于此時的坯體強(qiáng)度較低,人工無法去除,只能和成型加氣砌塊一起蒸壓,當(dāng)加氣砌塊蒸壓完成后再通過人工對該底皮去除,這就存在底部余料和成型加氣塊一起蒸壓,延長了蒸壓時間,增加耗能和影響產(chǎn)能,蒸壓出釜后要進(jìn)行人工去底,增加了生產(chǎn)工序的工時與勞動力成本。由于蒸壓后的底皮與側(cè)板粘性高,人工去底皮勞動強(qiáng)度很大,尤其在夏季,出釜產(chǎn)品溫度在60℃以上,工人容易中暑。由于工人工作環(huán)境較為惡劣?;覊m大,夏天溫度高,工人休息率高、流失率大,工人難管理。由此產(chǎn)生的問題是出釜工序的工人很難招聘,人員定員困難,影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)。
(2)坯體上下兩面沒有去皮,厚度一般在20mm~40mm分別占成品體積的2.4%~4.8%,出釜后有一部分廢料可以經(jīng)破碎球磨回收利用,但增加了人工、能源和材料的消耗,加大了生產(chǎn)成本,對于無法利用的那部分廢料,需要場地長期堆放,占用堆場。造成資源和能源浪費。
(3)蒸壓加氣混凝土砌塊蒸壓后采用人工出釜。由于加氣砌塊在蒸壓后,坯體的橫向切割縫粘性比較高,工人只有用斧頭、鐵錘、撞擊分離后再用人工搬運至托盤上,這樣就會造成加氣塊的二次破損,破損率達(dá)到2%~3%,還影響成品的整體外觀。
(4)蒸壓加氣混凝土砌塊在蒸壓后,采用人工出釜,每個班需要出釜工5~8人,兩班制生產(chǎn),出釜工共l0~l6人,按每個工人年薪7萬計,年支付工人工資在70~112萬元,且生產(chǎn)效率低,理論每年可生產(chǎn)20萬m3,實際只能生產(chǎn)15萬m3,每年損失5萬m3加氣砌塊銷售量,直接影響年銷售額1200萬元。